蘭州石化橡膠廠“勞模創新工作室自開展攻關工作以來,為車間解決了不少裝置降耗上的難題,對降低裝置生產成本起到了推動作用。”這是蘭州石化橡膠廠丁腈二車間黨支部書記陳學的感受。
去年年底,蘭州石化橡膠廠這個車間成立了“汪艷俠勞模創新工作室”,由全國勞模汪艷俠領銜,集結了車間的勞模、十杰青年、三八紅旗手、模范班組長、專業技術人員、裝置技師等30多名裝置技術精英和骨干人才。
汪艷俠(中)帶領工作室成員在車間現場巡檢
金點子創效
由于設計原因,5萬噸/年丁腈橡膠裝置AB線干燥器刮膠機,經常發生刮膠板撞擊網板表面,造成網板磨損、刮膠板斷裂墜落,對下游設備也有影響。汪艷俠和室友們整天守在設備旁,結合生產工藝,與設備管理人員一起研究,最終提出干燥器刮膠機改造的5項措施。
經過改進,有效降低了干燥器設備故障率,避免了設備磨損造成的停車檢修,為以后系統長周期運行做出了貢獻,節約了設備運轉電能。今年一季度,5萬噸/年丁腈橡膠裝置能耗達到歷年同期最低。
年初以來,這支團隊提出10個金點子,已有4個應用于裝置生產操作,收效良好。據介紹,從一季度的經濟運行數據看,該車間前3個月裝置生產工藝平穩率達到99.98%。非計劃停車次數與去年同期相比,也有較大幅度的下降。
創新解難題
丁腈裝置清理,在很大程度上影響著裝置正常運行,并減少有效生產時間,對于降低能耗物耗都不利。以前,腈水提濃塔回流泵入口過濾器經常堵,2天就要清理一次,影響了生產工藝平穩運行。
汪艷俠與創新工作室的技術人員,在現場“泡”了幾天,仔細觀察過濾器在使用過程中的運行狀況,終于想出了一個好辦法。他們建議,把“Y”形過濾器改為“籃子”過濾器。一經改動,便解決了問題,延長了循環周期和清理周期。
“這個創新改動,為設備和工藝穩定運行解決了一個看似簡單,但誰也沒想到的難題,保證了平穩生產?!避囬g設備副主任孫國高興地說?!拔覀兙褪嵌⒆∫恍┢綍r生產中的難點,發動每個人的創新思維,實施小改小革,力求做出實效來,為裝置挖潛增效服務。”汪艷俠聽似隨意的話語,折射出她和團隊成員濃濃的責任與擔當意識。
攻關提質量
在生產實際中,產品偶爾會出現一些顏色變化、濕斑膠等問題。今年年初以來,“汪艷俠勞模創新工作室”決心加大對丁腈橡膠質量的攻關力度。汪艷俠說:“我們的產品質量,代表著公司形象,決不讓瑕疵產品流出生產線?!?br>
她率領工作團隊,從工藝運行、操作及現場驗膠等環節進行攻關,提出6項措施,使丁腈橡膠外觀質量明顯改善?!巴羝G俠勞模創新工作室”的成員,憑著一股鉆勁,專門研究解決生產中的疑難雜癥,挖潛增效。他們的特點是學習、創新、解難題?!边@是許多人的共同感受。